甲酸钠技术
1、工艺简介
1)一氧化碳通过净化、压缩后与烧碱溶液混合。
2)烧碱与水、离心母液配置成一定浓度的烧碱溶液,通过离心泵提压后与煤气混合。
3)气液混合物进入管式反应器,在1.3-2.0Mpa压力、150-190℃温度下反应生成得到甲酸钠稀溶液。
4)甲酸钠稀溶液进入稀料储槽,通过泵打入甲酸钠浓缩器,采用双效浓缩,得到含有结晶的浓甲酸钠悬浮液。
5)悬浮液通过离心机离心分离,母液回用,固体进入干燥机。
6)干燥后得到成品甲酸钠。
7)CO气体来源:a、焦炭或煤炭造气,b、合成氨解释气,c、电石尾气,d、黄磷尾气,e、其他含CO浓度在10-90%之间的气体。
2、技术特点
序号 | 技术先进性 | 备注 |
1 | 1、产品含量98.8%以上。纯净度高,颜色纯白。处于行业领先水平。 | 1、合成前段采用了煤气过量工艺,确保烧碱反应完全,保证甲酸钠溶液中低的NaOH含量,从而确保成品含量在98.8%以上。处于行业领先水平。 |
2 | 1、蒸汽消耗降低30%,处于行业领先水平。 | 1、对所有闪蒸蒸汽进行了回收利用,降低蒸汽消耗0.4t/t产品(降低成本60元/吨)。 |
3 | 1、正确选材,解决了高温下烧碱腐蚀问题。 | 1、选用了合适的耐高温下烧碱腐蚀的材料制作合成预热器及合成反应管,彻底解决了腐蚀问题,保证了装置的使用寿命和安全平稳运行。(碳钢或普通不锈钢制作的合成预热器及合成管道不耐高温下烧碱腐蚀,维修率高,生产波动大,无法满足10年以上的使用寿命) |
4 | 1、合成进料泵、浓料泵、二效循环泵、真空泵选型经验丰富。运行可靠、维修少。 | 1、合成进料泵、浓料泵、二效循环泵、真空泵工作环境比较恶劣(温度、压力、介质),是容易影响生产的关键设备。正确选型是决定装置能否平稳运行的关键。 |
5 | 1、浓缩运行平稳,二效不堵管。 | 1、浓缩系统采用一拖二双效浓缩工艺,采用一效浓缩连续操作、二效浓缩强制循环间歇操作的组合,使得一效操作平稳,二效不易堵管。实现了装置整体操作的平稳性 |
6 | 1、不跑汽、不跑水,车间环境干净整洁。 | 1、完全改变了传统甲酸钠装置到处冒蒸汽、跑热水的作坊形象。减少了浪费,提高了资源利用率,同时改善了车间环境 |
7 | 1、自动化率高,用人少,操作简单可靠。自动化处于行业领先水平。 | 1、配碱、合成、浓缩等关键工序采用了大量的回路控制,极大提高了自动化程度、减少了分析项目、减少了人员配置、提高了控制的精确性。 |
8 | 1、细节考虑周到,设计紧密结合实际生产,确保一次开车成功。 | 1、将多年的实际生产、操作经验与设计结合,多次建设,多次进步,保证了先进性与可靠性。 |
9 | 1、持续改进 | 1、 在结合建设过的所有装置优点的基础上,做合理改进,完善细节,使工艺更加完美、操作更加简便。 |
3、质量保证与消耗指标
甲酸钠产品质量表
指标名称 | 单位 | 指标(保证值) |
甲酸钠质量分数 | % | ≥98.8 |
氢氧化钠质量分数 | % | ≤0.1 |
碳酸钠质量分数 | % | ≤0.1 |
水份 | % | ≤0.6 |
氯化钠质量分数 | % | ≤0.05 |
硫化钠质量分数 | % | ≤0.005 |
甲酸钠消耗指标表
序号 | 名称 | 单位 | 消耗定额 | |
期望值 | 保证值 | |||
1 | 一氧化碳气(53%) | Nm3 | 327(折百) | 328(折百) |
2 | 烧碱(折百) | t | 0.582 | 0.583 |
3 | 动力电 380V | kwh | 48 | 50 |
4 | 蒸汽 0.8MPa | t | 1.8 | 1.9 |
5 | 自来水 | t | 0.5 | 1 |
4、主要业绩
序号 | 年限 | 服务单位 | 业绩 | |
服务内容 | 成果 | |||
1 | 2007 | 山东顺通 | 3.0万吨甲酸钠装置改造: | 1、压缩机维修周期延长1倍,年维修费用降低20万。 |
2 | 2009 | 贵州青利 | 7.0万吨甲酸钠技术咨询: | 1、提出解决建议 |
3 | 2009 | 内蒙宜化 | 10万吨甲酸钠装置建设: | 1、一次开车成功。 |
4 | 2010 | 山东鲁西 | 10.0万吨甲酸钠装置建设: | 建设中 |
5 | 2011 | 安徽中盐红四方 | 5.5万吨甲酸钠装置建设: | 建设中 |
5、三废治理
1)废水
本装置无废水排放。
2)废气
1、废气来源及组成
本装置废气来自合成尾气,主要成分为氮气和其他少量不凝性气体,由于具有较高压力(1.0-1.3Mpa)且不含氧气,因此可以作为保险粉保护气使用,实现综合利用。其成分如下:
组分名称 | H2 | N2 | CO | Ar | CH4 |
摩尔分数 | 0.063 | 0.850 | 0.001 | 0.043 | 0.043 |
2、废气治理措施
1)废气(合成尾气)经过冷却、干燥后进入氮气储罐,用于保险粉生产用保护气。节省了保险粉氮压装置投资,年节省用电100万度,年节约成本65万元。
3、废气治理运行费用:无
3)固废
本装置无固废产生。